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“如何確保公司3000余臺電機實現長周期運行?”一直以來,這是擺在中韓石化電儀中心全體員工面前的一道必答題。
近年來,該公司電儀中心結合各裝置電機維護特點,因“機”制宜,積極開展預防性檢修、預知性檢修,建立電機詳細維護臺賬,嚴格執行電機設備包機制度,實現責任到人、責任到機,確保生產裝置“安穩長滿優”運行。
維護保養到位打好電機運行“預防針”
“電氣設備的正常運行離不開平時的維護保養,日常的保養落實不到位,電機的故障率就會大幅增加。只有按時檢查,才能及時發現問題、解決問題。”在裝置現場檢查完電機設備,操作人員劉嶺一語道出真諦。
為做好電機運維管理,電氣專業技術人員在做好巡檢的同時重點抓日常維護保養,尤其是故障率高的老舊設備及備用設備,更是采取多種措施,使電機隨時處于****狀態,將隱患消滅在設備開機之前。
“今年以來,電氣專業精心組織全廠備用電機絕緣檢查工作,截至目前,累計檢查2245臺電機絕緣,共發現電機絕緣異常14臺,都及時進行了處理。”電儀中心相關負責人介紹,根據電機所處工作環境不同,他們還增加了備用電機絕緣檢查頻次,以便及時掌握現場備用電氣設備情況,做到早發現、早預防。
預防檢修到位打好電機運行“鞏固針”
“我們要注重動態管理,對全廠電機實施以可靠性為中心的動態預知預防檢修策略。”在電氣專業月度例會上,電儀中心副經理毛以俊針對電機易發問題提出新要求。
為防止備用電機絕緣低啟動導致崩燒事故,技術人員定期開展備用電機絕緣檢查,今年以來,已發現因密封等問題導致電機線圈受潮14臺次、因復合絕緣子材質問題導致絕緣低50臺次,并及時進行了處理。針對預防性檢修中發現的引線龜裂、轉子齒壓條脫落等易發問題,他們舉一反三,開展全廠檢查,共發現有安全隱患的設備96臺,立即對相應引接線、槽楔、齒壓條進行更換,有效避免電機運行出現故障。
同時,電氣專業還積極開展電機運行狀態監測及評估工作,充分應用美訊平臺設備點檢系統,及時掌握電機振動、溫度趨勢變化,通過分析運行數據趨勢,更好地開展預知性檢修工作。今年以來,他們在運行中發現36臺電機軸承、溫度數據趨勢異常,及時組織切泵檢修,避免了多起故障發生。
抗晃電措施到位打好電機運行“加強針”
“煉化企業最怕電力系統發生晃電,輕則導致生產裝置停車,重則造成爆炸著火事故。”每逢雷雨季,電儀中心電氣副主任工程師孫宗平手心都捏著一把汗。在雷雨季節,極易出現外系統電網因雷擊或內部電網設備故障,造成電力系統電壓短時跌落,俗稱“晃電”現象,會導致運行中的電機大面積停運。
為防止出現此類事故,中韓石化乙烯片區自項目建設設計階段就采取措施,不僅優化電力系統運行方式、合理配置電源快速切換裝置等,而且著重加強終端電機設備抗晃電措施攻關。他們通過保護裝置,對高壓電機采取電壓低延時跳閘配置方案;低壓電機采取低壓保護再啟動方案,并與生產裝置對接合理設置時間、啟動批次;優化變頻器控制回路、內部抗晃電參數,確保晃電后重要機泵電機不停運。此外,技術人員還對裂解、加氫、碳五等裝置采用獨立分批再啟動裝置實現抗晃電,進一步提高了設備可靠性。
自年產80萬噸乙烯項目開工投產以來,該公司電力系統受外電網波動晃電10余次,均未對乙烯各生產裝置造成影響。
來源:中國石化新聞網(王沖 潘松波)
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